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样机好不容易攒了出来,下一步就是真刀真枪的测试了。项目组角落里那台闲置的旧试验台被他们征用,上面固定着一根标准测试主轴。刘莉和周伟小心翼翼地把他们那个看起来有些笨重的“平衡装置”安装到主轴靠近驱动端的位置。

接线,检查,通电。

实验室里安静得能听到彼此的呼吸声。孙梅紧紧盯着示波器,上面显示着自制电感探头传来的信号;周伟的手放在控制箱的开关上,那里运行着他优化后的控制算法;刘莉则站在试验台旁,准备随时应对机械上的突发状况。

“启动!”周伟按下按钮。

试验台的主电机发出低沉的嗡鸣,带动主轴开始缓慢旋转。转速逐渐提升。

“500转,信号稳定。”孙梅报告。

“1000转,振动幅度开始增大,符合预期。”周伟盯着监控屏幕上的振动数据。

“平衡装置待机状态正常。”刘莉检查着电磁铁和滑块机构。

当转速攀升到接近工作转速的百分之七十时,主轴的振动明显加剧,示波器上的波形幅度陡增。

“振动超标!启动平衡程序!”周伟下令,同时手动启动了控制算法。

刹那间,装置内部的电磁铁按照算法的指令依次通电、断电,试图驱动那些小质量块移动到计算好的补偿位置。

然而,情况瞬间失控!

试验台发出剧烈的、不规则的抖动,伴随着刺耳的金属摩擦声!示波器上的波形不是被抑制,反而像发了疯似的剧烈跳变,幅度比之前大了数倍!整个装置仿佛不是在抑制振动,而是在疯狂地加剧振动!

“紧急停机!”刘莉大喊。

周伟迅速切断了电源。试验台在惯性下又抖动了几秒,才缓缓停稳。空气中弥漫着一股淡淡的、电路过载的焦糊味。

第一次台架试验,彻底失败。

三人围着还在微微颤动的试验台,脸色都很难看。

“控制响应太剧烈了!”周伟首先开口,语气急促,“算法给出的补偿指令幅度过大,而且时机不对,非但没抵消振动,反而形成了正反馈,跟振动‘共振’了!”

“探头信号本身噪声就大,延迟也明显,”孙梅指着示波器上记录的原始信号,“算法依据这样的输入,很难做出准确判断。”

“机械部分也有问题,”刘莉检查着装置内部,发现有一个质量块滑块在剧烈振动下发生了轻微卡滞,“活动部件在高速下的可靠性不够。”

问题远比他们想象的要多,也更复杂。机械、传感、控制,这三个环节的不足交织在一起,互相放大,导致了这个灾难性的结果。

实验室里一片狼藉,气氛凝重。他们花费了无数心血造出来的第一台样机,在现实的考验面前,显得如此脆弱和不堪一击。

“怎么办?”孙梅的声音带着一丝沮丧。

刘莉看着那台失败的装置,沉默了片刻,然后弯腰捡起掉在地上的一个螺丝,紧紧攥在手心。

“还能怎么办?”她抬起头,目光扫过周伟和孙梅,虽然疲惫,却异常坚定,“找出问题,一个一个解决。机械结构要优化,控制算法要调整,信号处理要改进。失败一次算什么?咱们又不是没失败过。”

她的话像块石头,砸破了凝滞的空气。周伟用力抹了把脸:“对!至少我们知道了问题出在哪儿!反馈延迟、算法参数、机械可靠性……方向明确了!”

孙梅也深吸一口气,重新看向示波器:“我把这次失败的数据全部保存下来,尤其是失控前后的信号特征,这是最宝贵的分析资料。”

第一次试验的惨败,没有击垮他们,反而像一盆冰水,浇醒了最初的盲目乐观,让他们更加清醒、也更加坚韧地,投入到了下一轮更艰苦的改进中去。