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联合分析小组第一次开会,气氛就有些凝重。

会议室的白板上画满了流程图,从材料进场到最终测试,每个环节都被标注出来。刘莉站在前面,试图把大家的思路引导到系统分析上。

“咱们把数据串起来看,”她指着白板,“材料批次A的毛坯,经过张师傅那组加工,动平衡合格率只有百分之三十;而同批材料,李师傅那组加工的,合格率能到百分之六十。这里头肯定有……”

“我看问题没那么复杂!”负责精加工的李工直接打断,他是个老师傅,经验丰富,但脾气也急,“就是动平衡没做到位!我们车间的加工精度我心里有数,绝对达标!你们把转子平衡做好了,啥问题都解决了!”

“李工,话不能这么说,”周伟忍不住开口,他把笔记本电脑转向大家,屏幕上是他连夜跑的分析模型,“我根据实测的振动数据反推,即使动平衡做到最理想状态,也只能消除约百分之六十的振动能量。剩下的,很可能是高速下主轴系统本身刚度不足,或者轴承支承特性变化引起的。这不是单纯平衡能解决的。”

“小周啊,你们这些模型算出来的东西,听着有道理,”另一位负责装配调试的赵工慢悠悠地开口,语气带着点不以为然,“可我们老师傅凭手感都知道,转子转起来顺不顺,平衡是关键。你们搞那么复杂,又是刚度又是支承的,别是把简单问题复杂化了。”

孙梅拿出几份检测报告,试图用数据说话:“这是不同动平衡等级下的主轴振动对比。可以看到,平衡精度提升到G1.0以后,再提高,对振动抑制的效果就非常有限了。这说明,肯定有其他因素在主导。”

“数据是死的,人是活的!”李工有点上火,拍了下桌子,“我们那会儿没这么多花里胡哨的仪器,全靠手艺,不也把机器开起来了?现在倒好,一堆数据模型,反而不会干活了!”

“李师傅,时代不一样了,”刘莉尽量让自己的语气平和,“转速要求更高,稳定性要求更严,老经验未必能覆盖新问题。咱们不是否定平衡的重要性,是想找出那剩下的、平衡解决不了的百分之四十的症结在哪里。”

“症结?我看症结就是你们想得太多!”李工梗着脖子。

会议陷入了僵局。一方坚持是动平衡等基础工艺没做到极致,认为沿着老路深挖就能解决问题;另一方则坚信问题更复杂,涉及系统性的刚度和动力学匹配,必须采用新的分析思路。

两边谁也说服不了谁。支持李工的,多是车间里经验丰富的老师傅,他们相信自己的手感和技术;支持刘莉和周伟的,则更年轻,更依赖数据和模型。

陈组长坐在角落里,一直没怎么说话,只是默默听着,烟雾在他面前缭绕。他看着白板上那些相互关联又纠缠不清的环节,看着争得面红耳赤的双方,知道这不是简单的对错问题,而是两种技术理念和路径的碰撞。

时间一分一秒过去,讨论没有达成任何共识,反而让分歧更加明显。高速主轴的瓶颈,不仅仅卡在技术本身,也卡在了人们固守的思维和信任的路径上。

刘莉看着眼前这局面,心里有些无奈,但也更加清醒。她知道,打破这种僵局,光靠争论没有用,必须拿出更过硬的证据,或者,一个能让所有人都看到希望的、具体的解决方案。否则,项目很可能就在这种内耗中,被无限期地拖延下去。